7月初,煉鋼廠(chǎng)完成了三座精煉爐舊式爐蓋的更換改造,實(shí)現了在線(xiàn)無(wú)煙塵喂絲,爐蓋積渣明顯減少,橫臂負擔下降,提高了橫臂使用壽命,解決了電極與爐蓋剮蹭問(wèn)題。
去年7月底,隨著(zhù)鋼種結構升級,對精煉爐生產(chǎn)提出更高要求,發(fā)現舊式爐蓋的使用存在一些弊端:爐蓋爐口為敞開(kāi)式,同時(shí)沒(méi)有喂絲孔,無(wú)法滿(mǎn)足在線(xiàn)喂絲,大部分優(yōu)鋼生產(chǎn)后期要求進(jìn)行鈣處理,若無(wú)法在線(xiàn)喂絲,冒煙難以控制,鋼水質(zhì)量也受到影響;爐蓋存在階梯平臺,容易形成積渣,積渣會(huì )在冶煉結束,鋼包車(chē)往吊包位置開(kāi)的過(guò)程中掉入鋼水中,對鋼水的成分及最終產(chǎn)品有著(zhù)較大影響,長(cháng)期積渣還會(huì )導致?tīng)t蓋整體重量提高,加重了對爐蓋橫臂的負擔,提高了橫臂更換下線(xiàn)頻率。
基于以上問(wèn)題,煉鋼廠(chǎng)從去年8月開(kāi)始考察行業(yè)內使用的爐蓋形式,對接設計單位,協(xié)調公司對爐蓋結構進(jìn)行改進(jìn),提出了將爐蓋側面由帶階梯平臺的形式改為整體圓錐形式,新增對應喂絲孔,安裝氣動(dòng)小爐門(mén),并于今年6月完成三座精煉爐大爐蓋改造。
精煉爐是煉鋼廠(chǎng)生產(chǎn)品種鋼的關(guān)鍵工序之一,隨著(zhù)公司安全環(huán)保意識的提升以及鋼種結構的優(yōu)化,對精煉爐生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的安全、環(huán)保及質(zhì)量提出了更高的要求。經(jīng)過(guò)此次改造,激發(fā)了員工創(chuàng )新和改造的動(dòng)能,為以后解決生產(chǎn)、工藝、設備問(wèn)題奠定基礎。
(通訊員 鄧金鑫)