為了進(jìn)一步提高鋼坯的入爐溫度及紅送比例,降低噸鋼煤耗。 7月11日,煉鋼廠(chǎng)和第三軋鋼廠(chǎng)按照生產(chǎn)計劃開(kāi)展批量性鋼坯紅送,當班紅送比例達到36%,相較溫送煤氣單耗降低24.48?/t。
上半年公司鋼坯溫送比例同比提升20%以上,其中效果最好的第三軋鋼廠(chǎng)溫送比例達到55%,同比增長(cháng)32%,煤氣消耗同比降低6.75m3/t,節能降耗雖取得了進(jìn)步,但是受軋鋼上料臺架長(cháng)和運輸車(chē)保溫效果差的影響,鋼坯入爐溫度偏低,煤氣節約效果并不明顯。為此,東方特鋼“走出去、請進(jìn)來(lái)”,生產(chǎn)處、技術(shù)中心、第三軋鋼廠(chǎng)等多部門(mén)聯(lián)動(dòng),先后調研周邊多加鋼廠(chǎng),結合東方特鋼自身特點(diǎn),明確了鋼坯紅送相關(guān)設備改造。
6月份,機修廠(chǎng)對內運中心自用鋼坯車(chē)完成了熱送裝置改造,滿(mǎn)足了鋼坯紅送運輸條件。第三軋鋼廠(chǎng)完成上料臺架快移小車(chē)改造,改造后熱送車(chē)吊運到臺架上的鋼坯能在70秒內入爐,每吊鋼坯過(guò)上料臺架時(shí)間縮短35分鐘,極大地降低了熱量散失,并且在推鋼過(guò)程中,能保持鋼坯的直線(xiàn)度,有利于入爐設備的平穩運行。6月28日,東方特鋼通過(guò)自改簡(jiǎn)易保溫車(chē),完成鋼坯紅送全流程測試,打通了煉鋼與軋鋼工序的鋼坯紅送流程,鋼坯入爐溫度比溫送提高約360℃。
目前,為實(shí)現鋼坯紅送的連續性和批量性,計劃繼續增加自行改造簡(jiǎn)易熱送車(chē)并外購紅送專(zhuān)用保溫車(chē),進(jìn)一步擴大紅送比例、提高鋼坯熱送溫度,實(shí)現噸鋼煤耗的進(jìn)一步降低。
(通訊員 宋才元 周川)