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常州東方特鋼有限公司
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工藝改善新突破 助力提質(zhì)增效

東方特鋼以客戶(hù)需求和產(chǎn)品問(wèn)題為導向,進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和效率,技術(shù)中心結合煉鋼、軋鋼等條線(xiàn)生產(chǎn)實(shí)際,圍繞工藝優(yōu)化和工藝裝備改進(jìn)開(kāi)展攻關(guān),在重大工藝裝備改進(jìn)、工藝操作優(yōu)化、工藝指標提升等方面開(kāi)展工作并取得初步成效,打破了質(zhì)量和效率提升的限制瓶頸,為提質(zhì)增效奠定了基礎。

工藝裝備升級

為提高鋼水純凈度和提高合金收得率,技術(shù)中心聯(lián)合煉鋼轉爐工序對終點(diǎn)氧含量降低進(jìn)行攻關(guān),充分利用與北京科技大學(xué)聯(lián)合研發(fā)的“轉爐配料及合金計算模型”,通過(guò)配料裝入量制度的調整,根據模型計算出終點(diǎn)成分,并給各造渣材料的加入指導值,通過(guò)數據跟蹤和分析,轉爐出鋼的[O]含量降低約20%,目前基本維持在400ppm左右,硅錳合金收得率提升約5%,處在行業(yè)先進(jìn)水平,在實(shí)現降本的同時(shí),為后道工序的冶煉創(chuàng )造了條件。

為配合進(jìn)一步提升特鋼系列產(chǎn)品質(zhì)量,提高VD鋼效率,聯(lián)合煉鋼精煉工序VD真空處理存在前期破空頻繁,真空度及保壓時(shí)間不足等問(wèn)題,通過(guò)對VD泵冷卻系統進(jìn)行升級改造、新增2臺一級泵,增加抽真空能力、對系統的密封效果進(jìn)行檢查和維護和閥門(mén)更換,實(shí)現了關(guān)鍵工藝設備升級改造,另外通過(guò)VD規范操作的提升,改善了VD真空處理效果,能夠實(shí)現VD真空10min內快速達到67Pa以下,保壓時(shí)間12min以上的要求,真空處理后,鋼水[H]含量降低約20%,維持在1.2ppm左右,達到行業(yè)先進(jìn)水平,使鋼中氣體含量得到有效控制。

隨著(zhù)連鑄圓產(chǎn)量的不斷提升,為進(jìn)一步釋放3#機產(chǎn)能和200方坯料的保供,1#連鑄機通過(guò)技改,新增加了φ150mm、φ160mm的斷面,聯(lián)合煉鋼通過(guò)對精煉工序操作的優(yōu)化和匹配,1#連鑄機圓坯冷卻參數的調整、對新增的優(yōu)化位置后的末端電磁攪拌參數進(jìn)行調試,生產(chǎn)的連鑄圓不圓度控制在3mm以?xún)?,達到行業(yè)一流水平,內部低倍和偏析指數良好,夾雜物等保持穩定,總體質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求,后續將繼續針對其產(chǎn)能的提升和表面質(zhì)量的持續提升進(jìn)行進(jìn)一步攻關(guān)。

工藝操作優(yōu)化

優(yōu)化精煉渣系和渣量,在優(yōu)鋼系列生產(chǎn)時(shí),將精煉頂渣渣量降低至8kg/t以下,在降低石灰消耗的同時(shí),使得出鋼過(guò)程渣洗更加迅速,減少了結塊現象,精煉爐實(shí)現快速化渣、快速成渣,精煉白渣形成時(shí)間得到縮短,白渣時(shí)間持續增加,鋼水中夾雜物含量不斷降低,鋼水純凈度穩步提升。

推進(jìn)精煉爐精細化操作,根據不同碳含量和合金含量鋼種的差異,進(jìn)行差異化細化操作,脫氧材料進(jìn)行搭配使用,在穩定碳含量等成分的基礎上,保證鋼水的脫氧強度,降低氧含量,另外針對VD鋼種,跟蹤堿度變化,降低爐渣堿度至臨界值,提高鋼水流動(dòng)性,減少溢渣和破空次數,使得精煉效果和鋼水純凈度顯著(zhù)提升。

推進(jìn)連鑄全程保護澆注的提升,以整體浸入式水口的使用推進(jìn)為抓手,進(jìn)而對大包套管氬封,中包覆蓋劑多層管理等進(jìn)行改進(jìn),澆注過(guò)程的吸氣明顯降低,鋼水純凈度得到進(jìn)一步提升。

工藝關(guān)鍵指標提升

以產(chǎn)品質(zhì)量和效率提升為主線(xiàn),圍繞LF操作,提高上下道工序服務(wù)質(zhì)量,通過(guò)制定轉爐出鋼碳、精煉座包溫度和成分,連鑄恒拉速攻關(guān)等獎罰措施,使得各關(guān)鍵工序指標得到進(jìn)一步提升。

轉爐工序通過(guò)合理搭配裝入制度,供氧槍位和壓力的優(yōu)化調整,逐步實(shí)現了終點(diǎn)碳達標率的提升,目前基本保持在85%以上,另外通過(guò)鋼包快速周轉,根據合金加入量、鋼種液相線(xiàn)溫度等及時(shí)微調出鋼溫度,利用合金配加模型,實(shí)現爐后成分精確調整,使得到精煉座包溫度和成分較之前提升約20%,為精煉爐操作創(chuàng )造了條件。

連鑄以恒拉速控制為目標,通過(guò)鋼包包況的信息共享,實(shí)時(shí)掌握連鑄生產(chǎn)節奏,精煉爐更有針對性的調整上鋼溫度,通過(guò)不斷的配合和提升,連鑄過(guò)熱度控制在25-35℃,達標率得到提升,連鑄恒拉速持續提高。

通過(guò)以上工藝裝備、工藝操作優(yōu)化、工藝關(guān)鍵指標的控制提升,打破了質(zhì)量和效率提升的限制關(guān)節,為產(chǎn)品的質(zhì)量的不斷提升和新產(chǎn)品的擴量開(kāi)發(fā)奠定了基礎,后續技術(shù)中心將繼續圍繞產(chǎn)品質(zhì)量提升和研發(fā)中存在的痛點(diǎn)、難點(diǎn)和限制瓶頸深入進(jìn)行攻關(guān)和改進(jìn)。

通訊員 孫玉春

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