東方特鋼第二軋鋼廠(chǎng)積極貫徹集團“簡(jiǎn)單經(jīng)營(yíng) 高效運營(yíng)”理念,以“增效益、調結構、降成本”為主線(xiàn),聚力科技創(chuàng )新、聚焦管理精進(jìn),持續推進(jìn)智改數轉、降本增效等攻關(guān)活動(dòng),取得階段性成效。
優(yōu)先自主實(shí)施的液壓站節能改造完成后,大幅降低了液壓系統設備的電耗和運維成本,為生產(chǎn)穩定運行提供了有力保障,同時(shí)為效率、品質(zhì)雙提升注入了強勁動(dòng)力。
改造前,第二軋鋼廠(chǎng)軋機液壓站使用的是恒壓泵,工作過(guò)程中異步電機一直處于工頻運轉,電機在已滿(mǎn)足壓力需求的情況下仍持續正常做功,屬于非經(jīng)濟運行,造成空載電能大量浪費。針對此現象,第二軋鋼廠(chǎng)決定將軋機液壓站作為節能改造優(yōu)先試點(diǎn)。
設備科制定了完整的改造計劃,電氣工段繪制出電路圖和程序圖,年后完成了電氣柜安裝和放線(xiàn)工作;維修工段完成了新聯(lián)軸器、鐘罩和電機底座的制作安裝。
2月初,設備科完成了總裝和調試。經(jīng)過(guò)對該節能電機的機械電表和智能電表48小時(shí)跟蹤對比,實(shí)現節能超80%。
改造后,不僅高效節能,更能降低油溫和噪聲,延長(cháng)液壓系統的使用壽命。
節能降耗是一項長(cháng)期工作,第二軋鋼廠(chǎng)將堅持貫徹公司部署,依托科技創(chuàng )新,深入推廣節能改造工作,全力降本,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展再添新動(dòng)能。
(通訊員 張柳鑫)