煉鐵廠(chǎng)完成多項節能技改
為進(jìn)一步推進(jìn)降本增效,煉鐵廠(chǎng)圍繞降低能耗開(kāi)展了多項節能技改項目,7月份,全月大量節約用電、用氣,降本增效成果顯著(zhù)。
自5月份開(kāi)始,煉鐵廠(chǎng)圍繞年度電耗攻關(guān)開(kāi)展了多項節能技改。設備條線(xiàn)多次組織研討論證,完善前期準備工作, 5月份完成了兩座高爐的熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機變頻節能改造項目,并正常投用。通過(guò)6月份全月階段性跟蹤統計,顯示兩座高爐熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機用電量下降105.12kWh,達到降本預期目標。
6月中旬,煉鐵廠(chǎng)完成了噴煤4#制粉主抽風(fēng)機變頻改造,提高了4#磨機制粉產(chǎn)能,在滿(mǎn)足三座高爐制粉量要求的前提下,減少了3#制粉系統運行時(shí)間,噴煤制粉系統電耗下降53kWh。
在能源管理方面,煉鐵廠(chǎng)細化落實(shí)能源管控提升工作。年度大修期間,加裝了分區氣體流量表,通過(guò)介質(zhì)流量統計分析,仔細排查每一個(gè)用氣點(diǎn),平衡全廠(chǎng)介質(zhì)使用,要求各單位嚴格執行能源介質(zhì)正常用量標準。在滿(mǎn)足生產(chǎn)的前提下,逐步減少高爐探尺吹掃氮氣,將高爐風(fēng)動(dòng)送樣氣體由氮氣改為壓縮空氣;槽下氣力輸灰由輸送到燒結灰倉改到槽下原有灰倉,既解決了管道磨損問(wèn)題,又節約了氣體使用量。一系列改造項目的完成,使得煉鐵廠(chǎng)噸鐵氮氣消耗量下降5m³。
煉鐵廠(chǎng)將積極踐行公司“銷(xiāo)售最大化、費用最小化”理念,全面深化降本增效,快速推動(dòng)廠(chǎng)部小改小革創(chuàng )新項目,持續推進(jìn)節能增效再上新臺階。
(通訊員 李峰)